(特约通讯员 许纪容)开年以来,攀钢钒热轧板厂针对影响综合成材率的各种因素,积极开展技术攻关,前2个月综合成材率均超过97.80%,同比提高了0.12%。
该厂成立技术攻关小组,由板带热轧首席工程师牵头,重点聚焦加热炉的氧化烧损及轧制过程的金属损耗,开展持续的降本增效技术攻关。一方面,提高板坯热送热装率和热装温度,减少板坯炉前氧化,缩短板坯加热时间,降低板坯炉内烧损。定期校正空煤气阀门的开口度、流量检测精度,利用煤气管网检修时间安装煤气热值仪,确保精确控制空煤比;优化生产组织,采用“集停集轧”、空炉等方式,减少高保温时间和炉内待轧时间。另一方面,针对轧制过程的金属损耗(头尾切损、取样切损等),开发了切损指标在线查询功能,对中间坯切损量实时监测、查询,及时对剪切系统精度进行调整优化;加大对飞剪转鼓装配精度的调整跟踪,提升飞剪精度,减少中间坯切损;修订取样规则,采取减少取样量、减少取样切损量、取样后回卷等方式,尽可能降低取样损失率;开展降低中间切损量的劳动竞赛,调动起职工精心操作、降本增效的积极性,减少废钢及中间坯切损的产生。2月份,中间坯头尾切损率同比降低了0.1%,进一步提升了综合成材率。